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發(fā)布時間:2021-01-30閱讀量:148
離心風機葉輪側(cè)軸承座軸封的漏油現(xiàn)象,不僅造成潤滑油嚴重浪費還污染設(shè)備和地面;
離心風機軸承經(jīng)常處于低油位運行,威脅離心風機的安全運行;
運行人員不斷進行補油,加重了運行人員工作負擔。
為了解決漏油問題,技術(shù)人員想出了多種辦法,但都沒有得到理想的效果。
多次的改進、試驗發(fā)現(xiàn)了造成漏油的主要原因:
一是離心風機運行時葉輪側(cè)軸承座與葉輪間為正壓區(qū),風會從機殼與軸套外部的縫隙吹入軸承室將潤滑油帶出;
二是離心風機葉輪側(cè)軸承座與葉輪間的軸套存在設(shè)計缺陷,長期運行會出現(xiàn)松動的現(xiàn)象,軸套與軸發(fā)生碰撞和摩擦造成間隙配合過大,此時風從此間隙進入軸承室將潤滑油帶出,加大加快了泄漏量。
找到泄漏源頭之后,采用軸承套內(nèi)部注膠外部加導流圈的工藝,徹底解決了漏油問題。
在離心風機軸承座上開一孔,把軸承座內(nèi)的氣體引流到離心風機進風口處,讓軸承座內(nèi)形成負壓,可防止?jié)櫥吐┏觥?/p>
處理方法:把軸承座上的透氣孔擴大一些,裝上鍍鋅管和閘閥,在離心風機進風口處用割槍割一小洞,順氣流方向插入Dg25鍍鋅管并焊牢,中間套耐壓橡膠管。
開機后,閘閥一開效果很明顯,潤滑油不再漏油了。
若軸承通蓋處間隙較大,閘閥就開大一點,若小就開小一點,以不漏油為好。
用此裝置不但防止了漏油,而且對軸承冷卻也有好處。
造后經(jīng)過運行觀察,軸承座未出現(xiàn)漏油,軸套定位良好,未發(fā)生松動。
改造有效地消除了軸套與軸及離心風機葉輪和軸承內(nèi)圈之間的碰撞和摩擦,消除了漏油,軸承在正常潤滑條件下工作,有效地防止了軸承燒壞和火災事故,保障了離心風機和機組的安全運行,節(jié)省了潤滑油,消除了風道振動,降低了噪聲,減輕了運行人員工作強度,改善了工作環(huán)境,具有顯著的經(jīng)濟效益和推廣價值。
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